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废水零排放系统净化水在热电厂中的应用

   2025-06-13 80
核心提示:供热一级网补水方式,对供热系统和设备影响很大。水质硬度大时,投运前的冲洗和正常运行都会出现很大问题, 造成安全和经济损失。当循环水硬度大引起加热器结垢时,检修成本高,工期长,严重影响供热安全性。通过综合计算成本 和收益,优化补水方式,采用废水零排放系统一阶段净化水补水,可以保证供热管网的可靠运行,在节能降耗上也有很大效 益,同时能够降低维护成本。
引言

         我国是一个缺水严重的国家 ,人均淡水资源量只有 2300m3,仅为世界平均水平的 1/4,是全球人均淡水资源最贫乏的国家之一。然而,我国又是世界上用水量最多的国家, 年取水量大约占世界的13%。火力发电厂是用水大户,合理用水、优化水资源配置是影响火电企业发展的关键性因素。 随着科学技术的进步,工业污水已不再是废水,而是一种宝贵的水资源,要最大程度的利用。提高工业污水的再生利用率,一是可以减少污染物排放,二是节约了有限的水资源, 可以提供安全可靠的替代水源,是解决我国水资源短缺的战 略选择。推进污水处理回用工作充分体现了科学发展观以人为本的要求,反映了广大人民群众的迫切愿望,是推进城市化建设的客观需要,是实现水资源合理配置、科学保护、循环利用的重要手段, 对建设资源节约型、环境友好型社会意义重大,对我国经济又好又快发展意义重大。
某厂位于南水北调工程东线工程沿线,沿线地表水体不 仅为其提供水资源,同时又是其排污的纳污水体。过量的排污会导致沿线纳污水体水质恶化,甚至会影响整个南水北调工程东线工程的水体水质,危及水质安全,影响人民生活。 节约用水是我国一项长期的基本国策,合理用水,一水多用, 废、污水处理后回用对节约用水、保护水资源具有深远意义。 通过技术改造,革新工艺,循环水排污水等废水经处理后回 用于电厂用水系统,可大幅度减少电厂新鲜水取用量,是解决电厂水资源紧缺的重要途径之一。而对于带有大型集中供热系统的热源企业,水力工况复杂,热传递环节多,水质的好坏直接影响系统的传热效率、 设备的安全、工况的调节以及经济运行,最终影响用户的供热效果


1.系统介绍

1.1 供热抽汽系统

     某厂供热首站换热汽源从四台 335MW机组汽机运转层中压缸至低压缸联通管上接出,来自335MW机组汽轮机中压缸排汽的抽汽经电动隔离门,进入供热首站加热器。蒸汽在6台加热器中放热凝结成水,正常情况下,疏水经电动调节阀进入疏水箱,通过疏水泵升压经高梯度磁过滤器除铁后回至机组#3 低加出口凝结水管道;事故情况下,经加热器事故疏水排至首站事故疏水扩容器。一期两台机组带3台加热器,供热面积1000万m2二期两台机组带3台加热器,供热面积 100万m2

1.2 供热一级网循环水系

      供热回水经过各自电动过滤器除污、供热循环水泵升压,进入相应加热器加热,升温后的水通过循环水供水母管, 送至各二级站换热后,回至供热回水母管,如此往复循环。 供热回水管上并联装设有高流速滤水器过滤回水。

1.3 供热一级网补水系统

供热补充水源有正常软化水和事故工业水两种。

     正常补水:变频补水泵抽取经钠离子交换器软化后的软 化水箱内存水,经常温过滤式除氧器除氧后补至电动滤水器 后供热循环水回水管道,以维持供热循环水泵入口压力。补水管道上装有流量测量装置,监测与统计补水流量。

     事故补水:首站内工业水经电动门直接补入。补水管道上装有流量 测量装置,监测与统计补水流量。

1.4 废水零排放一阶段系统

    某厂废水零排放系统采用的是化学软化-过滤-超滤- 反渗透预浓缩-DTRO 再浓缩-蒸发结晶的主体工艺。作为发电公司废水零排放工程的主体工艺正常补水:变频补水泵抽取经钠离子交换器软化后的软化水箱内存水,经常温过滤式除氧器除氧后补至电动滤水器后供热循环水回水管道, 以维持供热循环水泵入口压力。补水管道上装有流量测量装置,监测与统计补水流量。


2.供热一级网补水方式存在的问题


         
           
2.1 长时间冲洗水质不合格

       注水冲洗水质要求:热网系统在投运初期可先控制热网 循环水pH值7.0-11.0,待系统冲洗结束后,加药调整控制pH值9.0-12.0,总磷(以PO43-计)≥2.0mg/L。供热季结束前,加药调整控制热网循环水pH值≥9.5,如表1所示。


                              表
1循环水供回水品质标准

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供热一级网注水采用工业水,当冲洗合格后采用软化水补水。

       因水质监督里无管网循环水硬度标准,只有正常运行时的补充水有硬度标准,所有采用工业水注水冲洗也符合规定。但是即使采用大流量长时间冲洗,仍然会出现管道和加热器结垢的问题。当增加冲洗时间和冲洗流量,供热水质明显好转,但耗水量大幅增加。供热管网进行供热前冲洗,一般需要供热管网注水 1.8 万吨,采用厂内供热首站排污、开 启供热管线放水等措施进行冲洗,供热前冲管用水量为 10 万吨,冲洗时间长达 30 天。当供热季后大面积检修管网和 新投运换热站时,停运的待检修热网管道失去保护时间 7 个多月,管道锈蚀严重,加上供热开始后又有新站投入,冲 洗时间和用水量还会更多。

2.2 加热器结垢

         2021-2022 年供热季打开E热网加热器人孔门,检查发现加热器水侧有大量浅黄色软泥状物质沉积,现场取样并进行化验,分析结果为CaCO335%、MgCO313%、Fe2O311%、 SiO28%、无定型物33%,可以判断为循环水侧结垢,排除外来异物可能性。目前一二期热网一次网循环水量总计为10200t,其中一期5200t,二期5000t,水质硬度10.4mmol/L。一、二期管网日均补水量为1750t。经查询历史数据,一期热网循环水最高温度为 107  ,  二期循环水温度最高温度为 119  , 在判断二期加热器存在 结垢之前,二期循环水温度连续 12 天保持 100 ℃左右高位运行。

        从 CaCO3 的溶解度与温度的关系图中,如图 1 所示, 可以看到在 150℃以下时,CaCO3溶解度随温度上升而降低, 在接近 106℃时会全部析出。

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                                                                   (a)低温时;(b)高温时

      原因分析:循环水水质未采用软化水,虽然供热系统投 运后使用软化水进行热网补水,但补水量与管网内水量相比 差异巨大,无法改变原有水质。循环水温度高导致水中的溶 解物析出。循环水流量降低加剧了析出的溶解物附着。切缸 状态下机组抽汽调节能力受限 ,在电负荷维持不变的情况 下,循环水温度完全依赖循环水流量调节,调节手段单一且 受制于热网。若热网单方面降低循环水流量,将导致循环水温度持续升高,温度升高后热网会进一步降低循环水量,形 成恶性循环,导致循环水温度持续升高造成设备结垢。在运 行的过程中,应对水质进行重点把控

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 2 加热器中清理出的结垢

       加热器结垢的危害:增加加热器传热热阻,降低换热效率,导致供热循环水供水温度提升困难,不仅影响供热的安全稳定运行,而且影响经济性。这一供热系统遵循的是“高 温差、小流量”设计理念,在满足供热需求的情况下其循环 水泵电耗小、经济性高。供热季低温严寒时段因加热器结垢 循环水供水温度提升困难,被迫增开电动循环水泵,转为“大 温差、大流量”方式,不仅影响了供热质量还牺牲了经济性。

       近一供热季电动循环泵运行天数达到了 40 天 ,消耗 937271 度厂用电。供热循环水供水温度提升困难同时还限制了机组的运行方式。为消除供热加热器结垢对温度提升的影响,供热期间被迫采取逐个隔离加热器,放水烘干的方式除垢,除垢结束后再将加热器投入。不经增加了大量操作, 还浪费大量热量和除盐水。加热器结垢导致加热器汽侧压力 升高,还增加了连续排气热量损失及除盐水损失。加热器结 垢还会导致加热器疏水温度升高,危及供热疏水泵安全运 行。加热器结垢严重更将突破供热加热器疏水 135℃的设计 限值,供热疏水泵存在入口汽化、设备损坏的可能性,同时 影响供热系统的安全性。加热器结垢导致其通流面积减小, 使受热面的传递性能变差,系统阻力增加,循泵损失增加, 加热器还有可能发生泄漏。

3.补水优化方案

3.1 投运注水方式优化

将供热系统循环水注水由工业水改为反渗透水或 软化水(不含任何可溶性钙、镁化合物),其来源有以下 3 种方案:

1.电厂反渗透系统制水为供热系统补水。某厂现软化水 平均补水量为 350t/h(供热首站软化水平均补水量为 50t/h, 三期锅炉补给水软化水平均补水量为 300t/h),反渗透系统四 套制水设备(每台出力 100t/h)需全部投运才能满足现阶段 全厂软化水补水需求,无足够余量为供热系统注水。

2.使用一二期供热首站内的钠离子交换设备制水。可以 看到现有制水能力无法满足供热注水要求。目前供热首站内 有 4 台钠离子交换器,单台处理能力为 45t/h,采用三运一 备方式运行,原水为地表水。钠离子交换器制水量较小,运

行周期短(单次运行最长约 7小时,再生2.5小时),3台钠离子交换器制水量2100吨/天。近期对C、D钠离子交换 器解体检查,发现钠树脂表面有一层污泥(地表水携带), 经送检确认树脂体积交换容量下降超标准,需全部更换(4套新树脂约15吨,费用约20万元)。树脂换新后,运行过程中会因树脂逐步失效导致制水时间缩短、树脂再生时间延长的情况,影响整体制水效率。

3.使用废水零排放第一阶段设备净化水。新方案是采用 废水零排放第一阶段中反渗透一级所产淡水(最大产水量 819t/h)作为供热首站的补充水水源,并调整反渗透回收率 (运行观察反渗透所产浓水电导率、找出最佳控制值), 经 试验可以作为供热系统注水用水和正常补水用水。

可以看到,使用废水零排放第一阶段设备净化水,可以 有效解决这一注水难题,不管是水质还是水量都可以满足要 求,同时也解决了净化水的消纳问题。

3.2 注水清洗方案优化

      经过相应改造后,还需要对注水方案进行变化。一期二 期管网水量约为 10 万吨,若仅使用现有钠离子交换器对原 水进行处理,考虑树脂再生等时间,需提前 50 天开始补水 工作,若设备中途出现故障,会进一步延长补水时间。采用 废水零排放第一阶段设备净化水注水,只需要提前 5 天开始 补水工作,考虑设备故障因素,也不会超过 10 天。

供热季供热管网投运具体方案

10 月 10 日 8:00 一级网开始注水。

10 月 20 日 8:00 首站分别启动一二期一级网循环泵运 行,进行系统冲洗、设备调试。

11 月 1 日进行一次预升温,继续进行设备热态调试, 确保 11 月 3 日具备正式供热条件。

11 月 6 日 14:00 一级网正式开始缓慢升温,22:00 升至 50 ℃。

11 月 11 日 8:00 一级网升温至 60 ℃首站进行流量计校 验,流量计校验结束后,一二期一级网升温至 80 ℃。

11 月 12 日 12:00 各二级换热站开始缓慢升温。11 月 15 日 0:00 正式对用户供热。


4.实施效果



       2022 至2023供热季,工业用水815486吨,软化水用水253813吨,2021至2022供热季,工业用水352309吨,软化水用水201651吨。2022至2023供热季,较2021至2022供热季,工业用水减少463177吨,软化水减少52162吨。2022至2023供热季,未出现加热器严重结垢现象。2022至2023供热季,注水加冲洗时间总共减少10天。一级管网冲洗时间减少 10 天,每个供热季可节约厂用 电:100x6x24x10=144000 度,按上网电价 0.4 元计算,今年节约费用 57.6 万元。每个供热季可至少避免两台加热器结 垢,可减少检修费用10万元。极寒天气供热能力可靠,供热投诉率降低20%。供热冲洗排污量减少,可节约工业水用水463177吨,成本1.5元每吨,节约软化水52162 吨,成本3.4元每吨,可节约费用463177x1.5+52162x3.4=64.1万元。共增加收益57.6+10+64.1=131.7万元。


5.结语

  


      废水零排放装置一阶段产生的淡水量大,从水质来看无法作为除盐水系统补水,但作为供热一级网补水正合适。工业水补水水质硬度大,投运前的冲洗和正常运行都会出现很 大问题,造成安全和经济损失。当循环水硬度大引起加热器结垢时,检修成本高,工期长,严重影响供热安全性。解决供热系统水质问题可以从根本上减少供热企业运行期间的 安全隐患,且能够提高换热设备的换热效率,提高居民用热质量。通过综合计算成本和收益,优化补水方式,可以保证供热管网的可靠运行。



 
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